Auteur Topic: Hoover test probleem  (gelezen 440 keer)

Offline Edwin010

  • Verified Member
  • Vind-ik-leuks
  • -Gegeven: 0
  • -Ontvangen: 0
  • Berichten: 3
Hoover test probleem
« Gepost op: juni 16, 2018, 14:43 »
Ik heb een drone gebouwd met een SP Racing f3  Flightcontroller. Ik heb in cleanflight de esc’s gesynchroniseerd. Maar bij de hoover test gaat het mis. De motoren draaien goed als ik de drone arm. Maar aal ik de throttel langzaam omhoog doe dan gaan de motoren langzaam snellerdraaien waarna de drone een kleinstukje omhoog springt en de motoren gelijk stoppen met draaien. Ik heb geen flauw idee wat dit kan zijn. Kan iemand mij helpen?

Offline StarLite

  • Sr. Member
  • Vind-ik-leuks
  • -Gegeven: 2
  • -Ontvangen: 61
  • Berichten: 286
    • StarLite FPV
Re: Hoover test probleem
« Reactie #1 Gepost op: juni 17, 2018, 08:37 »
Als je betaflight bedoeld ipv cleanflight, dan is dit waarschijnlijk de 'runaway takeoff prevention'. Wellicht dat cleanflight dit tegenwoordig ook heeft.
Edit: even snel opgezocht en cleanflight heeft dit tegenwoordig ook. Gezien de symptomen is het bijna zeker dat dit het probleem is.
Dit is een beveiliging die detecteert dat er ergens iets fout gaat in de motorrichting en voorkomt dat de quad ongecontroleerd flipt en schade veroorzaakt aan zichzelf of aan de piloot.
Dit komt in 99% van de gevallen door een motor die de verkeerde kant op draait of een (of meerdere) propellors die verkeerd om zitten gemonteerd.

Offline Marijn

  • Sr. Member
  • Vind-ik-leuks
  • -Gegeven: 1
  • -Ontvangen: 39
  • Berichten: 455
Re: Hoover test probleem
« Reactie #2 Gepost op: juni 17, 2018, 15:01 »
De motoren draaien goed

En wat is volgens jou goed?
 
Als je quad omhoog springt heb je je props dus niet gedemonteerd. Dat is gevaarlijk. Ik denk dat het een goed idee is om die er af te halen zolang je nog aan het troubleshooten bent.

Offline Edwin010

  • Verified Member
  • Vind-ik-leuks
  • -Gegeven: 0
  • -Ontvangen: 0
  • Berichten: 3
Re: Hoover test probleem
« Reactie #3 Gepost op: juni 17, 2018, 17:22 »
Ik heb er inmiddels Betaflight op gezet en de motoren gecheked. 1 en 3 draaien de kant op die betaflight aan geeft en 2 en 4 draaien de andere kant op. Ik heb de probs gemonteerd zodat alle motoren naar beneden blazen.

Bij de hoover test vliegt de drone en klein stukje omhoog waarna de motoren stoppen en de drone naar beneden valt.

Ik weet 't ff niet meer.

Offline Falafel Biels

  • Hero Member
  • *
  • Vind-ik-leuks
  • -Gegeven: 11
  • -Ontvangen: 128
  • Berichten: 511
  • Flight tag: 606
Re: Hoover test probleem
« Reactie #4 Gepost op: juni 17, 2018, 18:37 »
Nja ze moeten toch echt zo draaien zoals betaflight t aangeeft, twee de ene kant op, twee de andere kant. Anders kun je geen yaw bewegingen maken.

Maar ik denk dat ik je verkeerd begrijp...

Het beste kun je even met een ervaren 010 piloot afspreken om een kijkje te nemen in t echie.
Waar in 010 zit je ergens?

Offline pacoalexander

  • Full Member
  • Vind-ik-leuks
  • -Gegeven: 8
  • -Ontvangen: 8
  • Berichten: 99
Re: Hoover test probleem
« Reactie #5 Gepost op: juni 17, 2018, 19:34 »
Is de oriëntatie van de FC correct ingesteld?
Als je test met de runaway takeoff prevention uitgeschakeld en de quad disarmed dan niet, weet je zeker dat het daar aan ligt.

Verder: hover, props, throttle...